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兩個(gè)泵典型故障案例分析, 值得借鑒!

一、案例I:循環(huán)泵汽蝕破壞


某電廠3#機(jī)組(25MW)配用二臺(tái)雙吸中開泵作循環(huán)冷卻泵,泵的銘牌參數(shù)為:

Q=3240m3/h,H=32m,n=960r/m,Pa=317.5kW,Hs=2.9m(即NPSHr=7.4m)

泵裝置為一次循環(huán)供水,取水口和排出口均在同一水面上。


開車運(yùn)行不到兩個(gè)月,泵葉輪被汽蝕破壞穿孔。


處理過程:

首先作現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)泵的出口壓力僅0.1MPa,而且指針劇烈擺動(dòng),并伴有爆破汽蝕響聲。作為水泵專業(yè)人員,第一印象就知道這是由于偏工況運(yùn)行而造成汽蝕發(fā)生。因?yàn)楸玫脑O(shè)計(jì)揚(yáng)程為32m,反映在吐出壓力表上,讀數(shù)應(yīng)字0.3MPa左右。而現(xiàn)場壓力表讀數(shù)只有0.1MPa,顯然泵的運(yùn)行揚(yáng)程只有10m左右,即泵的運(yùn)行工況遠(yuǎn)離Q=3240m3/h,H=32m的規(guī)定工況點(diǎn),此點(diǎn)的泵必需汽蝕余量已無法預(yù)料的增大。必然發(fā)生汽蝕。


其次作現(xiàn)場調(diào)試,讓用戶直覺認(rèn)知是泵選型揚(yáng)程過失,為了使泵消除汽蝕,必須使泵的運(yùn)行工況回到Q=3240m3/h,H=32m的規(guī)定工況附近。方法就是關(guān)校出口閥門。用戶對(duì)關(guān)小閥門非常擔(dān)心,他們認(rèn)為現(xiàn)在全開閥門運(yùn)行,流量尚不充分,致使冷凝器進(jìn)出溫差達(dá)33℃(若流量充足,正常進(jìn)出溫差應(yīng)在11℃以下),若再關(guān)小出口閥,泵的流量豈不更小。為了使電廠操作人員放心,要他們布置有關(guān)人員分頭觀察冷凝器的真空度、發(fā)電出力數(shù)、凝器出水溫度等對(duì)流量變化反映敏感的數(shù)據(jù),泵廠人員則在泵房逐步關(guān)小泵出口閥。出口壓力隨著閥門開度的減小而逐步上升,當(dāng)上升至0.28MPa時(shí),泵的汽蝕響聲完全消除,凝器真空度也從650汞柱上升到700汞柱,凝器的進(jìn)出溫差下降到11℃以下。這些都說明,運(yùn)行工況回到規(guī)定點(diǎn)之后,泵汽蝕現(xiàn)象即可消除,泵的流量恢復(fù)正常(泵偏工況發(fā)生汽蝕后,流量、揚(yáng)程都要下降)。但此時(shí)閥門開度只有10%左右,若長此運(yùn)行,閥門也容易損壞,同時(shí)耗能不經(jīng)濟(jì)。


解決辦法:

由于原泵揚(yáng)程有32m,而新需揚(yáng)程僅12m,因?yàn)閾P(yáng)程相差太遠(yuǎn),切割葉輪降低揚(yáng)程的簡單辦法已不可行。于是提出電機(jī)降速(960r/m降至740r/m)改造,泵葉輪重新設(shè)計(jì)的方案。此方案后來實(shí)踐表明,徹底解決了問題,不僅解決了汽蝕問題,還大大地降低了能耗。

本案問題的關(guān)鍵是泵選型揚(yáng)程過高造成的。



一、案例Ⅱ:循環(huán)水泵位移和斷軸事故分析


該工程共有6臺(tái)24寸型循環(huán)水泵,露天安裝,泵的銘牌參數(shù)為:

Q=3000m3/h,H=70m, N=960r/m(實(shí)際轉(zhuǎn)速達(dá)990r/m)

配套電機(jī)功率800kW


泵軸承為SKF球軸承。脂潤滑。從動(dòng)端軸承向固定,承受殘余軸向推力;主動(dòng)端軸承外圈軸向留有游動(dòng)間隙。


泵裝置如下圖所示:




橡膠伸縮節(jié)兩端法蘭分別與管道連接,兩端法蘭本身未用長螺栓剛性連接。

泵安裝好之后,開始逐臺(tái)調(diào)試,調(diào)試中出現(xiàn)下列情況:

1)泵座和吐出管道水泥固定支墩均發(fā)生位移,位移方向如裝置示意圖所示:泵向右移,固定支墩向左移,有幾臺(tái)泵支墩水泥座因位移出現(xiàn)崩裂

2)壓力表讀數(shù)在開閥之前達(dá)0.8MPa,部分開閥之后為0.65MPa左右,電動(dòng)蝶閥開度約15%。軸承部位溫升、振動(dòng)幅度都正常 。

3)停泵之后檢查聯(lián)軸器的對(duì)中情況,發(fā)現(xiàn)機(jī)泵兩聯(lián)軸器左右錯(cuò)位較大,據(jù)安裝人員檢查,錯(cuò)位最嚴(yán)重的為1#泵(錯(cuò)位1.6mm),5#泵(錯(cuò)開3mm)、6#泵(錯(cuò)開2mm),其他泵也有數(shù)十絲的錯(cuò)位。

4)調(diào)整對(duì)中后,重新開車時(shí),用戶和安裝公司用百分表測(cè)量泵腳的位移量,最大的達(dá)0.37mm,停泵后有回彈,但泵腳部位不能復(fù)原。


斷軸事故發(fā)生在5#泵上。5#泵斷軸之前,斷續(xù)運(yùn)行3-4次,累計(jì)運(yùn)行約60小時(shí)左右。最后一次開車后,運(yùn)行至次日晚上發(fā)生斷軸。斷軸部位在主動(dòng)端軸承定位軸肩退刀槽處,斷面與軸中心略為傾斜 。


對(duì)事故原因的分析意見:斷軸事故發(fā)生在5#泵上,可能有軸本身質(zhì)量問題,也有外部因素的問題。


1)5#泵發(fā)生斷軸,不排除5#泵軸存在質(zhì)量問題,這些問題可能軸料本身有缺陷,也可能與5#泵軸退刀槽加工圓弧不規(guī)范導(dǎo)致應(yīng)力集中,這是斷軸原因的個(gè)性問題。


2)5#泵斷軸與外力作用使泵產(chǎn)生位移有關(guān)。在外力作用下 5#泵聯(lián)軸器左右錯(cuò)位最大。這個(gè)外力的產(chǎn)生是由于吐出管上的水壓力作用下產(chǎn)生的張力(這個(gè)張力F當(dāng)P2=0.7MPa時(shí):

F=0.7×10.2×(πd2)÷4=0.7×10.2×(π×802)÷4=35.9T,當(dāng)閉閥運(yùn)行時(shí),P2=0.8MPa,此時(shí)F=0.8×10.2×(π×802)÷4=41T),這么大的拉力靠橡膠管壁剛度根本承受不住,必然向左右延伸,這樣力向右傳遞到泵上,使其產(chǎn)生位移,向左傳遞到水泥支墩,使其推裂,如果支墩較堅(jiān)固、不垮,則泵向右的位移就更大。事實(shí)表明,5#泵的水泥支墩未推裂,則5#泵的位移就更大,所以停后,5#泵的聯(lián)軸器左右錯(cuò)位就最大(公眾號(hào):泵管家)。


3)因橡膠管壁的剛度不能承受巨大水推力而軸向拉長,使泵吐出口承受巨大外推力(泵的進(jìn)出法蘭不能承受管道外力作用),致使泵體位移,導(dǎo)致聯(lián)軸器錯(cuò)位、機(jī)泵兩軸不同心運(yùn)行,這是導(dǎo)致5#泵斷軸的外部因素。


解決方法:將輪胎節(jié)用長螺桿剛性聯(lián)接,并讓吐出管路能自由伸展,位移和斷軸問題而不再發(fā)生。



水泵常見故障處理措施

1、水泵揚(yáng)程過高引發(fā)的運(yùn)行故障:

設(shè)計(jì)院在做水泵選型時(shí),泵的揚(yáng)程首先是通過理論計(jì)算確定的,往往有些保守,致使新選泵的揚(yáng)程高于實(shí)際裝置所要求的揚(yáng)程,從而導(dǎo)致泵偏工況運(yùn)行。由于偏工況運(yùn)行,會(huì)造成如下一些運(yùn)行故障:

(1)電機(jī)超功率(電流),常常出現(xiàn)在離心泵上 。

(2)泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,并發(fā)生振動(dòng)和噪音,出口壓力指針頻繁擺動(dòng)。由于汽蝕發(fā)生,還導(dǎo)致葉輪汽蝕破壞,運(yùn)行流量下降。


處理措施:分析泵運(yùn)行數(shù)據(jù),重新確定裝置要求的實(shí)際揚(yáng)程,調(diào)整(降低)泵的揚(yáng)程.最簡單的方法是切削葉輪外徑;如切削葉輪不足以滿足揚(yáng)程降低值的要求,可更換新設(shè)計(jì)的葉輪;還可將電機(jī)做降低轉(zhuǎn)速的改造以降低泵揚(yáng)程。



2、滾動(dòng)軸承部件溫升超標(biāo)

國產(chǎn)滾動(dòng)軸承允許的最高溫度不超過80℃,進(jìn)口軸承如SKF軸承,允許的最高溫度可達(dá)到110℃。平時(shí)運(yùn)行檢查時(shí),都以手摸觸感來判斷軸承是否發(fā)熱,這是不規(guī)范的判斷。

引起軸承部件溫度過高的常見原因有下列幾點(diǎn):

1)潤滑油(脂)過多 ;

2)機(jī)泵兩軸不對(duì)中,使軸承受到額外的負(fù)載;

3)零部件加工誤差,特別是軸承體與泵座相配合的端面垂直度超差,也會(huì)使軸承受到額外的干擾力而發(fā)熱;

4)泵體受到吐出管道的推拉干擾,從而破壞了機(jī)泵兩軸的同心度,也會(huì)使軸承發(fā)熱;

5)軸承潤滑不良或潤滑油脂中含有泥砂或鐵屑,也會(huì)使軸承發(fā)熱;

6)軸承容量不足,這是泵設(shè)計(jì)選擇的問題,成熟產(chǎn)品一般不存在這一問題。



3、泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致振動(dòng)噪音增大和葉輪破壞:

泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的實(shí)質(zhì)原因是泵裝置汽蝕余量(以NPSHa表示)小于泵必需汽蝕余量(以NPSHr表示)而造成的 。

泵裝置汽蝕余量NPSHa的值是由裝置確定的,它與當(dāng)?shù)卮髿鈮篜a,輸送介質(zhì)的汽化壓力Pv,泵汽蝕基準(zhǔn)線離吸入液面的幾何高度Hg,吸入管路的阻力損失hw有關(guān),具體的計(jì)算公式為:


hw——泵吸入管路的阻力損失,一般為0.3-0.5m


當(dāng)裝置確定之后,而且吸入水位恒定的情況下,NPSHa值為一個(gè)恒定值。

泵必需汽蝕余量NPSHr值是通過泵試驗(yàn)確定的,一般只做三個(gè)流量點(diǎn)(即規(guī)定范圍內(nèi)的三個(gè)流量點(diǎn):小流量點(diǎn)、設(shè)計(jì)流量點(diǎn)、大流量點(diǎn))的試驗(yàn),而且三個(gè)流量點(diǎn)的NPSHr值不一樣,正常情況下,設(shè)計(jì)流量點(diǎn)的NPSHr值最小,其他流量點(diǎn)特別是大流量點(diǎn)的NPSHr值要增大。超出大流量點(diǎn)以外的NPSHr值一般那都急劇增大,無法預(yù)料。


設(shè)計(jì)院確定泵的安裝高度,裝置汽蝕余量NPSHa值要滿足泵使用范圍內(nèi)最大必需汽蝕余量NPSHr值的要求。但是為什么還會(huì)發(fā)生汽蝕現(xiàn)象呢?其原因有以下幾點(diǎn):泵偏工況運(yùn)行造成汽蝕的發(fā)生:由于選型誤差,使泵的運(yùn)行工況點(diǎn)不在泵的規(guī)定范圍內(nèi),而是偏在大流量區(qū)域運(yùn)行。由于大流量點(diǎn)的NPSHr值無法預(yù)料的之大,造成NPSHaNPSHa值而發(fā)生汽蝕。


處理措施:

針對(duì)以上所述造成汽蝕的三個(gè)原因,相應(yīng)的采取以下三種解決措施:

1)調(diào)整泵的性能(一般是降低揚(yáng)程值),使泵的運(yùn)行工況點(diǎn)回到規(guī)定的流量范圍內(nèi)運(yùn)行;

2)檢查并清理吸入管內(nèi)的雜物;

3)將泵返回制造廠做汽蝕試驗(yàn),核實(shí)泵的汽蝕余量值是否達(dá)到樣本規(guī)定值;

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