HT-L煤氣化工藝是航天十一所借鑒荷蘭SHELL、德國GSP、美國TEXACO煤氣化工藝中先進技術,配置自己研發(fā)的盤管式水冷壁氣化爐而形成的一套結構簡單、有效實用的煤氣化工藝。現(xiàn)將該工藝在煤化工項目中的應用介紹如下:
2、加壓輸送系統(tǒng)
加壓輸送系統(tǒng)的工藝流程、運行原理、控制參數(shù)都與SHELL工藝相同,目的是將制出的合格煤粉利用壓差輸送至氣化爐進行燃燒氣化。不同是V1205下面是三條腿,三條線輸送,到燒嘴處匯合從燒嘴環(huán)隙呈螺旋狀噴入爐膛。
3、氣化及凈化
燒嘴設計同GSP,采用單燒嘴頂燒式氣化,氣化爐采用TEXACO激冷工藝,氣化爐升壓到1MPa時,煤粉及氧、蒸汽混合以一定的氧煤比進入氣化爐,穩(wěn)壓1小時掛渣,爐膛內設置有8個溫度檢測點,可以作為氣化溫度的參考點,也可以判斷掛渣的狀態(tài)。設計氣化溫度1400-1600℃,氣化壓力4.0MPa。熱的粗煤氣和熔渣一起在氣化爐下部被激冷,也由此分離,激冷過程中,激冷水蒸發(fā),煤氣被水蒸汽飽和,出氣化爐為199℃,經文丘里洗滌器、洗滌塔洗滌后,194℃、固體含量小于0.2mg/m3的合成氣送去變換。
4、渣及灰水處理系統(tǒng)
渣及灰水處理系統(tǒng)的工藝流程、運行原理、控制參數(shù)都與TEXACO工藝相同。渣經破渣機,高壓變低壓鎖斗,排到撈渣機,進行渣水分離,水回收處理利用;灰水經高壓閃蒸、真空閃蒸后到沉降池,清水作為激冷水回收利用,漿水經真空抽濾后制成濾餅。
二、技術特點
1、原料的適應性
據(jù)設計方介紹,該工藝煤種適應性廣,從煙煤、無煙煤到褐煤均可氣化,對于高灰份、高水分、高硫的煤種同樣適用。龍宇生產用過兩種煤,神木炭廠和永煤新橋,工況穩(wěn)定,有效氣含量基本能夠達到設計要求,但由于神木炭廠的煤灰分含量低(<10%),掛渣情況不是太好,爐膛上部還可以,下部基本掛不上渣。永煤新橋煤運行時間較短,還不能完全反應其結渣性。附神木炭廠和永煤新橋的煤質分析:
內水 硫份 灰分 揮發(fā)份 固定碳
神木炭廠 5.72 0.83 8.73 35.88 50.37
新橋礦 1.47 0.84 22.56 8.84 67.13
2、單系列能力
現(xiàn)設計單臺氣化爐生產能力為有效氣體(CO+H2)4.2萬NM3/H,可生產甲醇15-20萬噸/年,正在研發(fā)年產甲醇35萬噸的配套氣化技術和設備。
3、設計碳轉化率高,達到98%,渣中殘?zhí)伎刂圃?-2%,實際殘?zhí)己浚?.74%,3.98%,1.59%;設計有效氣含量90%,其中CO70%,H220%,實際見下面合成氣分析:
合成氣 氧氣 氮氣 一氧化碳 氫氣 二氧化碳
神木炭廠 0.01 6.12 52.57 27.0 14.3
新橋礦 0.02 2.53 54.92 27.13 15.4
注:煤粉輸送介質為二氧化碳,負荷為60%
4、熱效率
總的熱效率為95-96%,實際冷煤氣效率為80-83%,蒸汽產量只有3T/H,大部分的熱量都由粗煤氣及熔渣帶入激冷水中,造成熱量損失。
5、氧耗
設計生產每千方有效氣耗氧330-360Nm3,實際生產中用新橋礦煤,60%的負荷時產的有效氣及耗氧數(shù)據(jù)進行計算,每千方有效氣耗氧為382.45 Nm3。
6、煤耗
原設計用固定碳為74%的鶴壁煤作為原料煤,煤耗為600Kg/KNm3有效氣,實際生產中用新橋礦煤,60%的負荷時產的有效氣及煤、氧數(shù)據(jù)進行計算,每千方有效氣耗煤為693 Kg。
7、污水排放
設計每小時有9.76噸污水排放到水處理裝置,實際運行中最高排放量達到20噸/小時,但平均排放量小于10噸每小時,基本達到了設計要求。
8、氣化爐水冷壁
氣化爐水冷壁采用盤管式,水管內徑為DN40,保證水流量分配均勻,不會堵管使水流量過低造成爆管。但阻力較大,換熱效果差。
三、關鍵設備及儀表
1、磨煤機
磨煤機采用沈重的G168型,運行效果較好,70%以下負荷磨輥加壓到6.5MPa,70%以上負荷加壓到7.5 MPa;磨出的煤粉80%以上小于90um,其中≤40um的占3-27%,一般在10%左右。售后服務較差。
2、燒嘴
HT-L氣化爐的燒嘴是航天十一所自己制造,與德國GSP氣化燒嘴相似,只是煤粉噴入的方向有一些改變。采用點火燒嘴、開工燒嘴、煤燒嘴一體,點火燒嘴在中心,使用0.2MPa的天然氣,開工燒嘴采用天然氣壓縮機出口的1.7 MPa的天然氣,爐膛升壓到1.0 MPa后,三條煤粉管線同時投煤(由于氧管線只有一條,氧煤比按總量控制),投煤后,開工點火燒嘴退出。設計方說,燒嘴一般損壞的都是燒嘴頭,燒嘴頭需半年到一年更換一次(價格說不清)。試車三個月來,已更換三個燒嘴,說是燒嘴本身沒有問題,只是為了試驗減少燒嘴阻力。
3、HT-L氣化爐
氣化爐采用頂燒式,只要保證燒嘴壓差,一般不會燒壞燒嘴。水冷壁采用盤管式,循環(huán)水分配環(huán)管相對均勻引出DN40的四根水管,四根水管平行環(huán)繞而成水冷壁,管與管之間有掛釘和翅片,掛砌耐火材料,爐膛共有八組測溫點,測溫元件鑲嵌在耐火材料表面,測溫數(shù)據(jù)顯示可達1200℃,但設計方要求不要超過1000度,如超過1000度表明掛渣不好或爐膛超溫。介紹說,安徽臨泉航天爐測溫點顯示1800℃,水冷壁很快燒壞了。爐體下部采用TEXACO的激冷工藝,起到洗滌和冷卻作用。
4、撈渣機
撈渣機采用青島四洲的,由于運行時間短,負荷低,而且原料煤中灰分低,本體沒有出現(xiàn)什么問題,但渣水泵打量不夠,造成渣水溢流,準備更換為石家莊某廠的渣水泵(原為上海凱泉泵)。
5、煤粉質量流量計
煤粉質量流量計采用德國的SWR型,微波測量,不是速度計、密度計分開檢測再在PLC中計算,而是速度計及密度計一體,直接輸出數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集穩(wěn)定,但較實際偏低。原訂的美國熱電產品未使用。
6、煤粉調節(jié)閥
煤粉調節(jié)閥用的是德國的SUFU,跟我廠一樣,但已出現(xiàn)一次由于堵雜物損壞閥桿的事情。
7、煤粉三通閥
煤粉三通閥是北京航天十一所的產品,動作較慢,一般大于15秒,我廠采用丹麥的,動作時間在10秒左右。
8、氣化爐產蒸汽流量表指示不準,龍宇操作工無蒸汽產量控制氧煤比操作經驗,參考爐膛溫度變化趨勢及合成氣組分。
四、問題
1、螺旋輸送機運行不穩(wěn)定,經常出現(xiàn)堵料、螺桿斷等問題,準備更換為南京的。
2、三條煤粉循環(huán)管線跳一條,就要停爐,以免造成偏燒損壞水冷壁、燒嘴,這對長周期運行造成很大困難,必須保證煤粉的清潔,不造成煤粉閥的堵塞。曾出現(xiàn)過V1204的電容式料位計斷,堵塞煤粉閥,造成停車。
3、由于蒸汽產量較少,流量測量不準,使用二氧化碳輸送煤粉時,沒有可以參考的參數(shù)調節(jié)氧煤比,操作盲目。
4、灰水經過兩次閃蒸后溫度降至70-80℃,經沉降后打到真空抽濾機,水溫較高,容易造成濾布變形跑偏或打折損壞濾布。
5、由于蒸汽產量較少,外蒸汽管網壓力低,造成氣化負荷目前沒有作更高的嘗試。
6、煤粉質量流量表單位為噸/小時,造成氧煤比串級控制時波動太大,現(xiàn)氧煤比控制為手動。
五、推廣與應用分析
1、HT-L煤氣化工藝是適合我國國情的由航天十一所自主研發(fā)的一種煤粉加壓氣化技術,雖然沒有中試裝置,但各個單元的技術都有成熟的設計基礎和豐富的運行經驗,直接實現(xiàn)了工業(yè)化生產,沒有設計缺陷和運行瓶頸。
2、投資少。河南龍宇15萬噸甲醇項目總投資6.4億元,其中氣化裝置投資3.1億元,比同規(guī)模SHELL工藝投資要少三分之一。結構簡單,操作方便。
3、國產化率高。
HT-L煤氣化裝置許多設備如:粉煤鎖斗閥、破渣機、燒嘴、氣化爐、煤粉循環(huán)三通閥、渣水循環(huán)泵、激冷水泵、鍋爐水循環(huán)泵、熱風爐等都是由北京航天十一所設計、制造或委托制造的,設備運行平穩(wěn)、操作維護方便,也帶動了相關產業(yè)的發(fā)展,對于促進我國經濟技術的發(fā)展有重大意義。
4、HT-L煤氣化工藝雖然熱效率低,熱量損失大,但在以后的運行和設計中可以進行技改,增加廢熱利用裝置,降低能耗。
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