奧的斯系列M1111常見的閃動(dòng)狀態(tài)模式
奧的斯ACD/Gen2系列井道自學(xué)習(xí)過程中故障
西子奧的斯DO3000門機(jī)調(diào)試培訓(xùn)(上)
西子奧的斯DO3000門機(jī)調(diào)試培訓(xùn)(中)
西子奧的斯DO3000門機(jī)調(diào)試培訓(xùn)(下)
目錄
一、驅(qū)動(dòng)故障查看及清除故障
二、驅(qū)動(dòng)故障碼說明
注:當(dāng)主板報(bào)0231 LSVF-W:/DR變頻器故障未準(zhǔn)備好,應(yīng)當(dāng)立即查看驅(qū)動(dòng)故障,方法如下。
一、驅(qū)動(dòng)故障查看及清除故障
主板型號(hào):ALMCB主板
主板型號(hào):HAMCB主板
主板型號(hào):XMCB主板
注:上面三個(gè)主板型號(hào),驅(qū)動(dòng)故障查看及清除故障方法一樣。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-1查看當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-2查看歷史驅(qū)動(dòng)故障。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-3清除當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-4清除所有驅(qū)動(dòng)故障。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-5上電運(yùn)行時(shí)間。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-5上電運(yùn)行時(shí)間。
服務(wù)器進(jìn)入M3-2-2歷史故障時(shí)間=故障離當(dāng)前發(fā)生時(shí)間。
主板型號(hào):SMART主板
服務(wù)器進(jìn)入M2-3查看當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障,按GO ON鍵可查看故障發(fā)生時(shí)間及樓層,按 SHIFT+ENTER 鍵可以除當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障。
注:主板型號(hào)不一樣查看驅(qū)動(dòng)故障方法及清除故障也是不一樣,故障碼也不一樣,下面小編進(jìn)行了不同主板型號(hào)的驅(qū)動(dòng)故障進(jìn)行了分類編輯。
二、驅(qū)動(dòng)故障碼說明
1、故障顯示、IGBT Fault
故障說明、GBT/IPM模塊故障。
故障動(dòng)作條件
模塊過流、輸出短路、 抱閘未打開情況下運(yùn)行,該觸發(fā)信號(hào)來自PM模塊GBT module fualt。
可能原因
1.驅(qū)動(dòng)器輸出側(cè) U,V,W 中存在短路。
2.電梯抱閘未打開,而驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)有電流輸出。
3.電梯在正常,檢修,自學(xué)習(xí),校正運(yùn)行中,突然斷門鎖或者安全回路。
3.變頻器IGBT模塊已經(jīng)損壞。4.驅(qū)動(dòng)器與主板排線接觸不良。
2、故障顯示Over current
故障說明、驅(qū)動(dòng)器過流故障。
故障動(dòng)作條件
變頻器過流、輸出短路或者抱閘未打開時(shí)運(yùn)行或者負(fù)載太重電流太大,加速減速過快、驅(qū)動(dòng)器規(guī)格太小、模塊損壞、編碼器損壞時(shí)運(yùn)行觸發(fā),觸發(fā)信號(hào)來自電流檢測(cè)通路,霍爾傳感器。
可能原因
1.驅(qū)動(dòng)器輸出側(cè) U,V,W 中存在短路,(或U,V,W 錯(cuò)相在動(dòng)慢車時(shí)兌換U,V,W 即可)。
2.電梯抱閘未打開,而驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)有電流輸出。
3.電梯在正常,檢修,自學(xué)習(xí),校正運(yùn)行中,突然斷門鎖或者安全回路 。
4.變頻器IGBT模塊已經(jīng)損壞 。
5.排線損壞6.定位角度不正確 7.電機(jī)缺相運(yùn)行。
8.編碼器信號(hào)丟失運(yùn)行。
9.主接觸器觸點(diǎn)損壞或接線松動(dòng)。
3、故障顯示Motoroverload。
故障說明、馬達(dá)過載。
故障動(dòng)作條件
當(dāng)控制板CPU通過輸出電流的積分,積分累加器超過一定數(shù)值觸發(fā)馬達(dá)過載故障。
可能原因
1.電梯運(yùn)行中,抱閘未打開。2.主機(jī)定位角度不正確。
3.超載不起作用,實(shí)際電梯過載。4.保護(hù)系數(shù)設(shè)定太小。
4、故障顯示、Overtemp。
故障說明、散熱器過溫。
故障動(dòng)作條件
模塊過熱,兩個(gè)溫度檢測(cè)點(diǎn),包括IPM和整流橋,任何一個(gè)檢測(cè)點(diǎn)溫度>85℃。
可能原因
1.溫度傳感器損壞。2.驅(qū)動(dòng)器散熱風(fēng)扇損壞。
3.實(shí)際散熱片達(dá)到此溫度。
5、故障顯示、Drive overload。
故障說明、驅(qū)動(dòng)器或馬達(dá)過載。
故障動(dòng)作條件
當(dāng)控制板CPU通過輸出電流的積分,積分累加器超過一定數(shù)值觸發(fā)馬達(dá)過載故障。
可能原因
1.電梯運(yùn)行中,抱閘未打開。2.主機(jī)定位角度不正確。
3.超載不起作用,實(shí)際電梯過載。4.保護(hù)系數(shù)設(shè)定太小。
6、故障顯示、DC link OVT。
故障說明、直流母線過壓。
故障動(dòng)作條件
1.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到來自硬件比較的過壓信號(hào)時(shí)將觸發(fā)過壓故障。
2.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到母線電壓超過軟件過壓點(diǎn)設(shè)定值將觸發(fā)過壓故障。
可能原因
1.制動(dòng)電阻損壞斷路。2.外部輸入電壓過高。
3.控制板先上電,后驅(qū)動(dòng)器上電。4.由于沖擊可能會(huì)引起過壓故障。
7、故障顯示、DC link UVT。
故障說明、直流母線欠壓。
故障動(dòng)作條件
1.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到來自硬件比較的欠壓信號(hào)時(shí)將觸發(fā)過壓故障。
2.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到母線電壓超過軟件欠壓點(diǎn)設(shè)定值將觸發(fā)欠壓故障。
可能原因
1.輸入RST電源電壓低于280V左右。2.底座沒有上電。
3.參數(shù)“Bus fscale (V) ”設(shè)置不對(duì)。4.整流橋或者軟啟動(dòng)電阻失效。
8、故障顯示、Overspeed。
故障說明、主機(jī)超速。
故障動(dòng)作條件
主機(jī)運(yùn)行的速度超過額定速度的相關(guān)參數(shù)M3-3-1-2 Overspeed(PU)參數(shù)M3312倍。
可能原因
1.快車運(yùn)行的速度相關(guān)參數(shù)M3-3-1-9 “Velocity normal ”設(shè)置太大。
2.慣量相關(guān)參數(shù)M3-3-1-1“Inertia kg/m2”設(shè)置太大。
3.編碼器相關(guān)參數(shù),曳引輪直徑、減速比、繞繩比等參數(shù)設(shè)置不正確。
4.變頻器無輸出。
9、故障顯示、Track error。
故障說明、速度跟隨故障。
故障動(dòng)作條件
當(dāng)控制板CPU檢測(cè)電機(jī)實(shí)際速度,與設(shè)定的速度進(jìn)行比較,同時(shí)滿足以下2個(gè)條件時(shí)將觸發(fā)速度跟隨故障。
①abs(電梯實(shí)際速度給定速度)>電梯額定速度×Track error/100
②持續(xù)時(shí)間超過設(shè)定的時(shí)間值
可能原因
1.電梯運(yùn)行中,抱閘未打開。2.主機(jī)定位角度不正確。
3.主機(jī)運(yùn)行,編碼器未動(dòng)。4.編碼器信號(hào)不正確。
5.相關(guān)參數(shù)M3-3-1-2Track error值設(shè)置過小,在檢修運(yùn)行時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)。
10、故障顯示、PVT lost
故障說明、編碼器故障。
故障動(dòng)作條件
編碼器信號(hào)丟失、異常,或者編碼器硬件故障(如電源問題,斷線等)。
可能原因
1.編碼器線未接或斷線。
2.定位中電機(jī)相序不正確或編碼器方向設(shè)定不正確,相關(guān)參數(shù)M3-3-1-1、Rotate dir 旋轉(zhuǎn)方向、Encoder dir編碼器方向。
3.編碼器脈沖數(shù),種類設(shè)置不正確,相關(guān)參數(shù)M3-3-1-1、Encoder PPR 編碼器脈沖數(shù)、Encoder Sort編碼器種類。
4.編碼器線與屏蔽線短路。
11、故障顯示、Task orun
故障說明、Pwm中斷任務(wù)執(zhí)行超時(shí)。
故障動(dòng)作條件
1ms、10ms和40ms的中斷任務(wù)執(zhí)行時(shí)間超時(shí),一個(gè)中斷周期沒有完全執(zhí)行以上所有任務(wù)。
可能原因
PWM載波頻率相關(guān)參數(shù)M3-3-1(“Switch frq (KHz)”設(shè)置太大。
12、故障顯示、Tune Moving。
故障說明、編碼器角度自學(xué)習(xí)主機(jī)位移。
故障動(dòng)作條件
在自學(xué)習(xí)磁極和編碼器角度的時(shí)候,轉(zhuǎn)子發(fā)生移動(dòng),導(dǎo)致自學(xué)習(xí)失敗。
可能原因
1.抱閘間隙太大,導(dǎo)致主機(jī)沒有完全抱住。
2編碼器沒有完全固定,重新拆卸安裝編碼器。
聯(lián)系客服