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目錄

一、驅(qū)動(dòng)故障查看及清除故障

二、驅(qū)動(dòng)故障碼說明

注:當(dāng)主板報(bào)0231 LSVF-W:/DR變頻器故障未準(zhǔn)備好,應(yīng)當(dāng)立即查看驅(qū)動(dòng)故障,方法如下。

一、驅(qū)動(dòng)故障查看及清除故障

主板型號(hào):ALMCB主板

主板型號(hào):HAMCB主板

主板型號(hào):XMCB主板

:上面三個(gè)主板型號(hào),驅(qū)動(dòng)故障查看及清除故障方法一樣。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-1查看當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-2查看歷史驅(qū)動(dòng)故障。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-3清除當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-4清除所有驅(qū)動(dòng)故障。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-5上電運(yùn)行時(shí)間。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-5上電運(yùn)行時(shí)間。

服務(wù)器進(jìn)入M3-2-2歷史故障時(shí)間=故障離當(dāng)前發(fā)生時(shí)間。

主板型號(hào):SMART主板

服務(wù)器進(jìn)入M2-3查看當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障,按GO ON鍵可查看故障發(fā)生時(shí)間及樓層,按 SHIFT+ENTER 鍵可以除當(dāng)前驅(qū)動(dòng)故障。

注:主板型號(hào)不一樣查看驅(qū)動(dòng)故障方法及清除故障也是不一樣,故障碼也不一樣,下面小編進(jìn)行了不同主板型號(hào)的驅(qū)動(dòng)故障進(jìn)行了分類編輯。

二、驅(qū)動(dòng)故障碼說明

1、故障顯示、IGBT Fault

故障說明、GBT/IPM模塊故障。

故障動(dòng)作條件

模塊過流、輸出短路、 抱閘未打開情況下運(yùn)行,該觸發(fā)信號(hào)來自PM模塊GBT module fualt。

可能原因

1.驅(qū)動(dòng)器輸出側(cè) U,V,W 中存在短路。

2.電梯抱閘未打開,而驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)有電流輸出。

3.電梯在正常,檢修,自學(xué)習(xí),校正運(yùn)行中,突然斷門鎖或者安全回路。

3.變頻器IGBT模塊已經(jīng)損壞。4.驅(qū)動(dòng)器與主板排線接觸不良。

2、故障顯示Over current

故障說明、驅(qū)動(dòng)器過流故障。

故障動(dòng)作條件

變頻器過流、輸出短路或者抱閘未打開時(shí)運(yùn)行或者負(fù)載太重電流太大,加速減速過快、驅(qū)動(dòng)器規(guī)格太小、模塊損壞、編碼器損壞時(shí)運(yùn)行觸發(fā),觸發(fā)信號(hào)來自電流檢測(cè)通路,霍爾傳感器。

可能原因

1.驅(qū)動(dòng)器輸出側(cè) U,V,W 中存在短路,(U,V,W 錯(cuò)相在動(dòng)慢車時(shí)兌換U,V,W 即可)。

2.電梯抱閘未打開,而驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)有電流輸出。

3.電梯在正常,檢修,自學(xué)習(xí),校正運(yùn)行中,突然斷門鎖或者安全回路 。

4.變頻器IGBT模塊已經(jīng)損壞

5.排線損壞6.定位角度不正確 7.電機(jī)缺相運(yùn)行。

8.編碼器信號(hào)丟失運(yùn)行。

9.主接觸器觸點(diǎn)損壞或接線松動(dòng)。

3、故障顯示Motoroverload。

故障說明、馬達(dá)過載。

故障動(dòng)作條件

當(dāng)控制板CPU通過輸出電流的積分,積分累加器超過一定數(shù)值觸發(fā)馬達(dá)過載故障。

可能原因

1.電梯運(yùn)行中,抱閘未打開。2.主機(jī)定位角度不正確。

3.超載不起作用,實(shí)際電梯過載。4.保護(hù)系數(shù)設(shè)定太小。

4、故障顯示、Overtemp。

故障說明、散熱器過溫。

故障動(dòng)作條件

模塊過熱,兩個(gè)溫度檢測(cè)點(diǎn),包括IPM和整流橋,任何一個(gè)檢測(cè)點(diǎn)溫度>85℃。

可能原因

1.溫度傳感器損壞。2.驅(qū)動(dòng)器散熱風(fēng)扇損壞。

3.實(shí)際散熱片達(dá)到此溫度。

5、故障顯示、Drive overload。 

故障說明、驅(qū)動(dòng)器或馬達(dá)過載。

故障動(dòng)作條件

當(dāng)控制板CPU通過輸出電流的積分,積分累加器超過一定數(shù)值觸發(fā)馬達(dá)過載故障。

可能原因

1.電梯運(yùn)行中,抱閘未打開。2.主機(jī)定位角度不正確。

3.超載不起作用,實(shí)際電梯過載。4.保護(hù)系數(shù)設(shè)定太小。

6、故障顯示、DC link OVT。

故障說明、直流母線過壓。

故障動(dòng)作條件

1.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到來自硬件比較的過壓信號(hào)時(shí)將觸發(fā)過壓故障。

2.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到母線電壓超過軟件過壓點(diǎn)設(shè)定值將觸發(fā)過壓故障。

可能原因

1.制動(dòng)電阻損壞斷路。2.外部輸入電壓過高。

3.控制板先上電,后驅(qū)動(dòng)器上電。4.由于沖擊可能會(huì)引起過壓故障。

7、故障顯示、DC link UVT

故障說明、直流母線欠壓。

故障動(dòng)作條件

1.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到來自硬件比較的欠壓信號(hào)時(shí)將觸發(fā)過壓故障。

2.當(dāng)控制板CPU檢測(cè)到母線電壓超過軟件欠壓點(diǎn)設(shè)定值將觸發(fā)欠壓故障。

可能原因

1.輸入RST電源電壓低于280V左右。2.底座沒有上電。

3.參數(shù)“Bus fscale (V) ”設(shè)置不對(duì)。4.整流橋或者軟啟動(dòng)電阻失效。

8、故障顯示、Overspeed。

故障說明、主機(jī)超速。

故障動(dòng)作條件

主機(jī)運(yùn)行的速度超過額定速度的相關(guān)參數(shù)M3-3-1-2 OverspeedPU參數(shù)M3312倍。

可能原因

1.快車運(yùn)行的速度相關(guān)參數(shù)M3-3-1-9 “Velocity normal ”設(shè)置太大。

2.慣量相關(guān)參數(shù)M3-3-1-1“Inertia kg/m2”設(shè)置太大。

3.編碼器相關(guān)參數(shù),曳引輪直徑、減速比、繞繩比等參數(shù)設(shè)置不正確。

4.變頻器無輸出。

9、故障顯示、Track error

故障說明、速度跟隨故障。

故障動(dòng)作條件

當(dāng)控制板CPU檢測(cè)電機(jī)實(shí)際速度,與設(shè)定的速度進(jìn)行比較,同時(shí)滿足以下2個(gè)條件時(shí)將觸發(fā)速度跟隨故障。

abs(電梯實(shí)際速度給定速度)>電梯額定速度×Track error/100

②持續(xù)時(shí)間超過設(shè)定的時(shí)間值

可能原因

1.電梯運(yùn)行中,抱閘未打開。2.主機(jī)定位角度不正確。

3.主機(jī)運(yùn)行,編碼器未動(dòng)。4.編碼器信號(hào)不正確。

5.相關(guān)參數(shù)M3-3-1-2Track error值設(shè)置過小,在檢修運(yùn)行時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)。

10、故障顯示、PVT lost

故障說明、編碼器故障。

故障動(dòng)作條件

編碼器信號(hào)丟失、異常,或者編碼器硬件故障(如電源問題,斷線等)。

可能原因

1.編碼器線未接或斷線。

2.定位中電機(jī)相序不正確或編碼器方向設(shè)定不正確,相關(guān)參數(shù)M3-3-1-1Rotate dir 旋轉(zhuǎn)方向、Encoder dir編碼器方向。

3.編碼器脈沖數(shù),種類設(shè)置不正確,相關(guān)參數(shù)M3-3-1-1、Encoder PPR 編碼器脈沖數(shù)、Encoder Sort編碼器種類。

4.編碼器線與屏蔽線短路。

11、故障顯示、Task orun

故障說明、Pwm中斷任務(wù)執(zhí)行超時(shí)。

故障動(dòng)作條件

1ms、10ms40ms的中斷任務(wù)執(zhí)行時(shí)間超時(shí),一個(gè)中斷周期沒有完全執(zhí)行以上所有任務(wù)。

可能原因

PWM載波頻率相關(guān)參數(shù)M3-3-1“Switch frq (KHz)”設(shè)置太大。

12、故障顯示、Tune Moving。

故障說明、編碼器角度自學(xué)習(xí)主機(jī)位移。

故障動(dòng)作條件

在自學(xué)習(xí)磁極和編碼器角度的時(shí)候,轉(zhuǎn)子發(fā)生移動(dòng),導(dǎo)致自學(xué)習(xí)失敗。

可能原因

1.抱閘間隙太大,導(dǎo)致主機(jī)沒有完全抱住。

2編碼器沒有完全固定,重新拆卸安裝編碼器。

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