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大唐三門峽發(fā)電有限責(zé)任公司、大唐河南發(fā)電有限公司的研究人員劉秀明、胡慶偉、丁俊毅、李克,在2016年第10期《電氣技術(shù)》雜志上撰文,針對某電廠220kV交聯(lián)聚乙烯電纜運(yùn)行中發(fā)生的絕緣擊穿事故,介紹了電纜線路概況和事故后的檢查情況。
根據(jù)電纜過熱損壞故障現(xiàn)象,對可能引起電纜絕緣過熱的因素,從電纜制造質(zhì)量、安裝工藝、電纜軸間距、設(shè)計要求、土壤熱阻、過流發(fā)熱等角度進(jìn)行了逐項深入分析與探討,并提出從源頭把控制造質(zhì)量,規(guī)范電纜安裝工藝,加裝電纜溫度在線監(jiān)測系統(tǒng),增加回流線電流在線監(jiān)測等防止類似事故再次發(fā)生的防范措施,保證電纜線路安全運(yùn)行,值得同行業(yè)人員借鑒。
某電廠2015年09月實施了4號機(jī)組降壓改造(從電網(wǎng)500kV系統(tǒng)降壓至220kV系統(tǒng)),主變高壓側(cè)采用220kV電纜與220kV開關(guān)站系統(tǒng)連接,改造完成后于12月20日投入運(yùn)行。電纜采用山東某電纜公司生產(chǎn)的220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣銅芯電纜,型號ZR-YJLW02-Z-127/220kV-1×2500mm2,額定電流空氣中敷設(shè)(41.1℃)2239A,管道內(nèi)敷設(shè)(25℃)1576A。
2016年03月16日18時37分, 4號機(jī)組有功516MW負(fù)荷運(yùn)行中, “主變差動保護(hù)”動作,機(jī)組跳閘。檢查4號主變障錄波動器記錄故障時刻主變高壓側(cè)C相電壓由134.785kV突降至10.263kV,主變高壓側(cè)C相電流由1.192 kA上升至5.509kA,主變高壓側(cè)3I0由0.017 kA上升至5.279kA。
220kV崤摩線故障錄波器記錄220kV崤摩線C相電壓由134.482kV突降至9.219kV;220kV崤摩線C相電流由1.194 kA上升至14.979kA;220kV崤摩線3I0由0.017 kA上升至13.648kA。
綜合主變、線路故障錄波器動作記錄,從故障時刻的電壓變化情況及故障電流流向,判斷為主變高壓側(cè)至220kV開關(guān)站區(qū)域發(fā)生C相接地故障,故障持續(xù)58ms。
1 故障后檢查情況
1.1 對4號主變、高廠變、高公變進(jìn)行全面排查
變壓器瓦斯保護(hù)、壓力釋放閥保護(hù)均未動作,三相變壓器溫度、油位均沒有明顯變化。對主變A、B、C三相取樣進(jìn)行油色譜分析,油色譜分析結(jié)果正常,未檢測出乙炔含量,其它特征氣體無明顯增長。排除變壓器本體故障。
1.2 對4號機(jī)220kV開關(guān)站崤224斷路器、崤224 CT 進(jìn)行SF6分解物測試
未發(fā)現(xiàn)SF6氣體故障放電產(chǎn)物,排除220kV斷路器、CT故障造成C相接地。
1.3 對220kV電纜系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查
發(fā)現(xiàn)主變側(cè)220kV電纜護(hù)層保護(hù)器C相電纜接頭處絕緣擊穿,對外殼放電。對主變高壓側(cè)電纜進(jìn)行外觀檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯過熱、放電痕跡及異味。用5kV搖表測量A、B、C相主絕緣,絕緣值分別為1.9GΩ,44.1MΩ,2.0MΩ。判斷C相電纜存在非金屬性接地故障,B相電纜主絕緣偏低。
對4號主變高壓側(cè)A、B相電纜進(jìn)行交流耐壓試驗,耐壓172.72kV(1.36UO),A相電纜耐壓試驗前電纜絕緣為14.0GΩ,耐壓試驗后絕緣15.5GΩ,試驗通過;B相電纜耐壓試驗前絕緣544MΩ,升壓至84kV時絕緣擊穿跳閘,確認(rèn)B相電纜絕緣損壞。
1.4 將C相電纜鋁護(hù)套接地線、高壓引線拆除后,進(jìn)行電纜故障點定位
從主變側(cè)檢測到故障點在近端,從開關(guān)站側(cè)檢測到故障點在遠(yuǎn)端,根據(jù)檢測波形判斷故障點大致范圍在主變側(cè)電纜終端處。進(jìn)一步通過定點儀檢測,確定故障點在主變側(cè)電纜坑內(nèi)。
組織人員對沙坑進(jìn)行開挖,開挖到1米左右深度時,故障區(qū)域回填土下方約40℃,當(dāng)挖到1.5米左右時,沙土溫度最高70℃,沙土中水分已大量遷移,同時故障區(qū)域電纜外護(hù)層過熱碳化剝落,露出鋁護(hù)套,電纜之間白松材質(zhì)方木墊塊過熱碳化嚴(yán)重,局部區(qū)域墊塊碳化分解。
電纜表面溫度普遍在110-120℃之間,最高點溫度在電纜坑西北角五根電纜壘疊處,電纜表面溫度163℃(測量時間為主變跳閘后26小時)。
將沙土全部清走后,再次對C相電纜進(jìn)行故障測試,最終找到C相絕緣故障擊穿點和B相電纜絕緣損壞位置(圖1),B、C相故障位置在同一豎直面上。鋸開C相故障點電纜,發(fā)現(xiàn)電纜絕緣受熱后塌陷嚴(yán)重,阻水帶碳化嚴(yán)重。
圖1 絕緣故障擊穿點
2 電纜故障原因分析
2.1 電纜熱擊穿
從電纜故障處外絕緣PVC層碳化和電纜之間所墊白松方木碳化程度分析,當(dāng)白松受熱溫度升到600℃以上時,大部分白松已完全炭化,因此故障時電纜表皮溫度在600℃以上;銅導(dǎo)體的融化溫度1083℃,從銅導(dǎo)線未融化情況看,電纜導(dǎo)體溫度在1000℃以下。由此判斷,故障時故障區(qū)域溫度在600-1000℃之間,電纜絕緣過熱損壞,擊穿接地。
2.2 電纜主絕緣可能存在雜質(zhì)、氣孔、突起等質(zhì)量缺陷
由于初始階段該缺陷不夠突出,出廠試驗和交接試驗可以通過。經(jīng)過一段時間的帶電運(yùn)行,電纜運(yùn)行電流變化造成電纜蠕動,誘發(fā)絕緣缺陷逐漸劣化,同時在較長時間運(yùn)行電壓作用下,故障區(qū)域場強(qiáng)比較集中,引起該處局部放電。
因該區(qū)域電纜采用沙土掩埋工藝,電纜缺陷產(chǎn)生的熱量引起電纜周圍沙土溫度升高,沙土中水分發(fā)生遷移,水分遷移后沙土熱阻系數(shù)進(jìn)一步增大,電纜散熱環(huán)境惡化,運(yùn)行中產(chǎn)生的熱量與電纜主絕緣缺陷產(chǎn)生的熱量不能有效、及時散發(fā),熱量不斷積累,溫度達(dá)到外護(hù)套融化和焦化溫度,將外護(hù)套燒毀,然后形成電纜護(hù)套多點接地,護(hù)套中形成的環(huán)流加速電纜發(fā)熱,最終電纜過熱擊穿。
從B相絕緣損壞位置分析,與C相處于同一豎直面上,電纜中心距約5cm,判斷B相受C相電纜過熱影響發(fā)生絕緣損壞。
2.3 電纜坑底部墊層采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),電纜盤圈不規(guī)范局部產(chǎn)生渦流
為了防止電纜坑底部基礎(chǔ)沉降電纜受力,施工設(shè)計要求電纜坑底部采用鋼筋混凝土墊層工藝硬化處理。根據(jù)電纜施工設(shè)計要求,電纜迂回段盤圈應(yīng)該采用品字形排列,由于電纜坑設(shè)計尺寸的限制,加上電纜預(yù)留電纜較長,電纜盤圈時實際未嚴(yán)格按照品字形進(jìn)行排列(圖2)。
受制于以上兩方面的因素,電纜敷設(shè)后在電纜坑西北角形成了一個五根電纜集聚點,分別為B相3根,C相兩根,電纜運(yùn)行中兩相產(chǎn)生的疊加磁場作用到底部的鋼筋混凝土墊層上,在局部形成渦流,并產(chǎn)生大量熱量,再加上電纜運(yùn)行中自產(chǎn)熱量、電纜盤圈渦流熱量,導(dǎo)致該區(qū)域電纜散熱環(huán)境很差,同時該區(qū)域電纜敷設(shè)較為密集,導(dǎo)致大量熱量不能及時散發(fā),最終出現(xiàn)電纜過熱,絕緣熱擊穿。
2.4 主變側(cè)電纜坑內(nèi)電流盤圈較多,產(chǎn)生的渦流導(dǎo)致電纜發(fā)熱量增加
設(shè)計院提供的220kV電纜敷設(shè)施工圖紙中要求“電纜至電纜終端連接必須滿足電纜轉(zhuǎn)彎半徑要求,不得隨意截斷電纜,至少各盤一圈,確保電纜余度”,保留電纜裕度主要是考慮電纜終端頭故障率較高,要適當(dāng)預(yù)留重新做頭的電纜,設(shè)計要求上沒有對電纜盤圈數(shù)量上限進(jìn)行規(guī)定。實際敷設(shè)過程中A、B、C三相電纜盤圈分別為2圈、2.5圈、2圈。
從電纜盤圈數(shù)量上看,B相電纜盤圈數(shù)量最多,理論上B相產(chǎn)生的渦流最大,并且B相位于C相的上方,C相熱量的向上散發(fā)進(jìn)一步惡化了B相的電纜散熱環(huán)境。同時,故障點位置并不是電纜坑內(nèi)電纜最密集部位,電纜最密集部位位于電纜坑西南角,有8根電纜匯聚在一起,但該處大部分電纜未發(fā)現(xiàn)原發(fā)性電纜外絕緣過熱損傷痕跡,B、C相電纜外護(hù)層受到從故障點傳來熱量影響,發(fā)生了外護(hù)層過熱碳化剝落,處于最上層的A相電纜外護(hù)層有受熱跡象,但未發(fā)生碳化。
綜合分析,因電纜盤圈較多引起的電纜過熱損壞可能性不大。
圖2 電纜坑開挖后照片
2.5 電纜運(yùn)輸、敷設(shè)過程中機(jī)械損傷
電纜運(yùn)輸、敷設(shè)過程中防護(hù)不到位,使電纜外半導(dǎo)體屏蔽層遭到了破壞且傷及到了主絕緣體,由于初始電纜主絕緣中輕微受損,耐壓試驗可以通過。但在較長時間運(yùn)行電壓作用下,屏蔽層故障點場強(qiáng)比較集中,引起該處局部放電,最終引發(fā)電纜主絕緣貫穿性擊穿故障。
從故障點及其附近區(qū)域的鋁護(hù)套損傷情況看,除了爆口位置,爆口周圍區(qū)域鋁護(hù)套沒有受外力機(jī)械損傷導(dǎo)致鋁護(hù)套變形的情況。因此電纜受外力機(jī)械破壞,損傷電纜外屏蔽層,進(jìn)而引起主絕緣損壞的可能性不大。
2.6 電纜坑內(nèi)沙土熱阻系數(shù)大,熱量不易散發(fā)
電纜埋砂后,電纜載流量受到沙土熱阻系數(shù)的影響,而且熱阻值隨著沙中水分的遷移而逐漸增大。實驗表明,電纜工作溫度在75℃及以上時,即使用含水率大的濕砂,在運(yùn)行后由于水分遷移,電纜仍處于干砂的覆蓋包圍中。
根據(jù)《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》(GB50217-2006),結(jié)合現(xiàn)場電纜回裝實際條件,選擇熱阻系數(shù)1.5,則電纜的校正系數(shù)是0.93。電纜回填日期為2015年11月22日,陰轉(zhuǎn)小雨,環(huán)境溫度4~8℃,且電纜坑深度為2.85米,隨著電纜埋設(shè)深度的增大,電纜載流量降低。
開挖檢查,A、B相中間電纜坑處沙土確實存在水分嚴(yán)重遷移的現(xiàn)象,其他區(qū)域的沙土中含水量也較回填時有所降低,但沙土中水分的遷移以故障點區(qū)域最為嚴(yán)重,即位于電纜敷設(shè)較密集部位,在電纜敷設(shè)最密集部位,越靠近故障側(cè)水分遷移越厲害。因此,水分遷移更應(yīng)該是結(jié)果,而不是電纜絕緣過熱的主要原因。
2.7 電纜過載發(fā)熱
電纜溝內(nèi)填沙熱阻按照1.5,環(huán)境溫度按照25℃進(jìn)行取值計算,電纜最大載流量為1400A,實際電纜回填時環(huán)境溫度不超過10℃,電纜載流量較該值要高。調(diào)取電纜運(yùn)行曲線,2015年12月~2016年3月,室外環(huán)境溫度始終在25℃以下,有效降雨12次。
由于外部電網(wǎng)社會用電量下降,4號機(jī)負(fù)荷率較低,電纜通過運(yùn)行電流只有1月3日這一天有不到3個小時達(dá)到了1400A(見圖3),其他大部分時間電流均在1400A以下。綜合電纜過熱所在的電纜坑區(qū)域位置,由電流過載導(dǎo)致電流絕緣受熱損壞的可能性極小。
圖3 2016年1月電纜運(yùn)行趨勢
3 防止類似問題重復(fù)發(fā)生的建議
3.1 把好電纜采購、制造過程關(guān)
一般在電纜生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的問題有絕緣偏心、絕緣屏蔽厚度不均勻、絕緣內(nèi)有雜質(zhì)、主絕緣與外屏蔽之間有雜質(zhì)、內(nèi)外屏蔽有突起、交聯(lián)度不均勻、電纜受潮、電纜金屬護(hù)套密封不良等,情況比較嚴(yán)重的可能在竣工試驗中或投運(yùn)后不久即出現(xiàn)故障。因此,應(yīng)認(rèn)真開展電纜采購技術(shù)審查、制造、出廠試驗監(jiān)造或委托監(jiān)造工作,確保電纜從制造源頭上不存在瑕疵。
3.2 提高電纜安裝質(zhì)量
加強(qiáng)施工作業(yè)人員安全技術(shù)教育,電纜安裝時要求電纜生產(chǎn)廠家派技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),嚴(yán)格按照廠家提供的電纜安裝工藝施工。電纜敷設(shè)過程中控制好牽引力、側(cè)壓力、扭力以及電纜彎曲半徑,避免電纜金屬護(hù)套、屏蔽層或絕緣損傷,留下安全隱患。
3.3 規(guī)范電纜坑預(yù)留電纜盤圈工藝,控制電纜盤圈數(shù)量
在施工中把多余電纜的大部分去掉,只在電纜兩端預(yù)留處一個電纜終端頭的裕量即可。對預(yù)留的電纜應(yīng)嚴(yán)格按品字形布置,將三相電流所產(chǎn)生的磁通的矢量和降到最低。電纜之間存在交叉時,用隔板分隔或穿管時電纜之間的距離應(yīng)不小于0.25m。
3.4 加裝電纜溫度在線監(jiān)測裝置,及早發(fā)現(xiàn)電纜過熱隱患
利用電纜溫度在線實時監(jiān)測裝置,實現(xiàn)電纜溫度變化遠(yuǎn)程實時監(jiān)測,能夠及時發(fā)現(xiàn)電纜溫度過高點和溫度變化異常點,提醒有關(guān)人員及時進(jìn)行查找、分析、處理,有利于電纜過熱缺陷的早期發(fā)現(xiàn),避免缺陷擴(kuò)大。同時也便于檢修人員在電纜故障后快速確認(rèn)電纜位置,減少故障查找時間,提高工作效率。
3.5 加裝電纜回流線電流在線監(jiān)測裝置,監(jiān)測電纜接地電流
單芯高壓電纜金屬護(hù)套接地電流過大會導(dǎo)致其護(hù)套上產(chǎn)生大量熱量,降低電纜載流量,縮短電纜使用壽命。通過加裝電流在線監(jiān)測裝置,進(jìn)行接地電流值與歷史電流值的比較,能夠及時判斷電纜鋁護(hù)套及接地系統(tǒng)是否存在缺陷或故障隱患。
3.6 改善散熱環(huán)境,取消電纜坑回填土直埋工藝
電纜直埋工藝,受制于土壤熱阻、電纜敷設(shè)深度的影響,散熱環(huán)境差,電纜載流量大幅下降,甚至只能達(dá)到額定電流的75%。如果條件具備,將電纜由直埋改為自由空氣中敷設(shè),則能大幅提高電纜線路載流量。
4 結(jié)論
從本文對導(dǎo)致電纜絕緣損壞的誘因分析,電纜制造質(zhì)量缺陷和施工安裝工藝不規(guī)范是導(dǎo)致本次220kV電纜運(yùn)行中絕緣過熱損壞的最可能原因,具體原因還有待試驗院所對故障電纜進(jìn)行解剖分析和對電纜坑內(nèi)盤圈方式下的溫度場計算。
增加回流線電流在線監(jiān)測測點和加裝溫度在線監(jiān)測裝置是發(fā)現(xiàn)電纜溫度異常早期故障的有效手段,嚴(yán)把電纜設(shè)計、制造、安裝質(zhì)量關(guān)才能從根本上防止類似事故再次發(fā)生。
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