伺服進(jìn)給系統(tǒng)故障維修31例 |
[ 2008-9-30 13:32:00 | By: 無聊的人 ] |
服進(jìn)給系統(tǒng)故障維修31例 例422.伺服電動(dòng)機(jī)故障的維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套SINUMERIK?810T系統(tǒng)的數(shù)控車床,一次刀塔出現(xiàn)故障,轉(zhuǎn)動(dòng)不到位,刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),出現(xiàn)6016號報(bào)警“SLIDE?POWER?PACK?NO?OPERATION”。 分析及處理過程:根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,刀塔轉(zhuǎn)動(dòng)是由伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的,電動(dòng)機(jī)一起動(dòng),伺服單元就產(chǎn)生過載報(bào)警,切斷伺服電源,并反饋給NC系統(tǒng),顯示6016報(bào)警。檢查機(jī)械部分,更換伺服單元都沒有解決問題。更換伺服電動(dòng)機(jī)后,故障被排除。 例423.位置反饋板故障的維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)采用直流伺服系統(tǒng)的美國數(shù)控磨床,E軸運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生“EAXIS??EXECESS?FOLLOWING?ERROR”報(bào)警。 分析及處理過程:觀察故障發(fā)生過程,在起動(dòng)E軸時(shí),E軸開始運(yùn)動(dòng),CRT上顯示E軸數(shù)值變化,當(dāng)數(shù)值變到14時(shí),突然跳變到471,分析確認(rèn)為反饋部分存在問題。更換位置反饋板后,故障消除。 例424.反饋電纜折斷的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)數(shù)控磨床,E軸修整器失控,E軸能回參考點(diǎn),但設(shè)定在自動(dòng)或半自動(dòng)修整時(shí),運(yùn)動(dòng)速度極快,直到撞到極限開關(guān)。?? 分析及處理過程:觀察發(fā)生故障的過程,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時(shí),其顯示的坐標(biāo)值遠(yuǎn)小于實(shí)際值,故確認(rèn)是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)的,一般回參考點(diǎn)時(shí),E軸都在Z軸的一側(cè),而修整時(shí),E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗(yàn),將E軸修整器移到Z軸中間,然后回參考點(diǎn),這時(shí)回參考點(diǎn)也出現(xiàn)失控現(xiàn)象,為此斷定由于E軸修整器經(jīng)常往復(fù)運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致E軸反饋電纜折斷,而使接觸不良。找出斷點(diǎn),焊接并采取防折措施后,故障消除。 例425.SIEMENS系統(tǒng)Profibus總線報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套SIEMENS?SINUMERIK?802D系統(tǒng)的四軸四聯(lián)動(dòng)的數(shù)控銑床,開機(jī)后有時(shí)會(huì)出現(xiàn)380500Profibus-DP:驅(qū)動(dòng)A1(有時(shí)是X、Y或Z)出錯(cuò)。但關(guān)機(jī)片刻后重新開機(jī),機(jī)床又可以正常工作。 分析及處理過程:因?yàn)樵搱?bào)警時(shí)有時(shí)無,維修時(shí)經(jīng)過數(shù)次開關(guān)機(jī)試驗(yàn)機(jī)床無異常,于是檢查總線、總線插頭,確認(rèn)連接牢固、正確,接地可靠。但數(shù)日后,故障重新出現(xiàn);仔細(xì)檢查611UE驅(qū)動(dòng)報(bào)警顯示為“E-B280”,故障原因?yàn)殡娏鳈z測錯(cuò)誤,測量驅(qū)動(dòng)器的輸入電壓,發(fā)現(xiàn)實(shí)際輸入電壓為406V。重新調(diào)節(jié)變壓器的輸出電壓,機(jī)床恢復(fù)正常,報(bào)警從此不再出現(xiàn)。 例426.換刀故障的維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺(tái)不旋轉(zhuǎn)。 分析及處理過程:通過PLC梯形圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,計(jì)算機(jī)認(rèn)為換刀過程沒有結(jié)束,不能進(jìn)行其他操作。因此,按正確程序重新?lián)Q刀后,機(jī)床恢復(fù)正常。 例427.機(jī)床過載報(bào)警的故障維修??? 故障現(xiàn)象:某配套FANUC-0M系統(tǒng)的數(shù)控立式加工中心,在加工中經(jīng)常出現(xiàn)過載報(bào)警,報(bào)警號為434,表現(xiàn)形式為Z軸電動(dòng)機(jī)電流過大,電動(dòng)機(jī)發(fā)熱,停上40min左右報(bào)警消失,接著再工作一陣,又出現(xiàn)同類報(bào)警。 分析及處理過程:經(jīng)檢查電氣伺服系統(tǒng)無故障,估計(jì)是負(fù)載過重帶不動(dòng)造成。 為了區(qū)分是電氣故障還是機(jī)械故障,將Z軸電動(dòng)機(jī)拆下與機(jī)械脫開,再運(yùn)行時(shí)該故障不再出現(xiàn)。由此確認(rèn)為機(jī)械絲杠或運(yùn)動(dòng)部位過緊造成。調(diào)整Z軸絲杠防松螺母后,效果不明顯,后來又調(diào)整Z軸導(dǎo)軌鑲條,機(jī)床負(fù)載明顯減輕,該故障消除。 例428.電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器松動(dòng)的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)數(shù)控車床,加工零件時(shí),常出現(xiàn)徑向尺寸忽大忽小的故障。 分析及處理過程:檢查控制系統(tǒng)及加工程序均正常,然后檢查傳動(dòng)鏈中電動(dòng)機(jī)與絲杠的聯(lián)接處,發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器緊固螺釘松動(dòng),使得電動(dòng)機(jī)軸與絲杠產(chǎn)生相對運(yùn)動(dòng)。由于半閉環(huán)系統(tǒng)的位置檢測器件在電動(dòng)機(jī)側(cè),絲杠的實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)量無法檢測,從而導(dǎo)致零件尺寸不穩(wěn)定:緊固電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器后故障消除。 例429.壓力開關(guān)損壞的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS?840C系統(tǒng)的加工中心,一次開機(jī)后B軸不能運(yùn)動(dòng)。 分析及處理過程:經(jīng)檢查,B軸電磁閥已動(dòng)作,但PLC顯示B軸未放松,故判斷壓力開關(guān)有問題。拆下后經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該開關(guān)觸點(diǎn)損壞;換一個(gè)壓力開關(guān)后,故障消除。 例430.B軸伺服報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套OKUMA?OSP700,型號為XHAD765的數(shù)控機(jī)床,加工中B軸出現(xiàn)伺服報(bào)警ALARMA:“SVP速度指令越限,B軸11F9FD76”。 分析及處理過程:按復(fù)位后,報(bào)警消除。分析報(bào)警內(nèi)容,估計(jì)轉(zhuǎn)臺(tái)阻力大或是速度反饋有問題。將快速進(jìn)給倍率開關(guān)拔到10%,MDI方式下轉(zhuǎn)動(dòng)B軸,B軸上升后,抖動(dòng)一下立即報(bào)警,同時(shí)有機(jī)械沖擊聲,感覺是B軸轉(zhuǎn)不動(dòng),懷疑轉(zhuǎn)臺(tái)上升未到位或是機(jī)械卡滯,或是B軸電氣有問題。MDI方式下執(zhí)行M20、M21指令升起、落下轉(zhuǎn)臺(tái),查PLC數(shù)據(jù)IAXBUl在轉(zhuǎn)臺(tái)上升后能亮顯,用尺檢查轉(zhuǎn)臺(tái)上升的高度值正常,不應(yīng)存在上下鼠齒盤未完全脫開的問題;再打開護(hù)板及轉(zhuǎn)臺(tái)側(cè)蓋查電動(dòng)機(jī)插頭和傳動(dòng)蝸輪蝸桿,在拉B軸電動(dòng)機(jī)電纜時(shí),發(fā)現(xiàn)B軸電動(dòng)機(jī)三相電纜磨破,有一根電纜斷裂。將電纜修復(fù)后開機(jī),B軸運(yùn)轉(zhuǎn)恢復(fù)正常。 例431.轉(zhuǎn)臺(tái)報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套OKUMA?OSP700,型號為XHAD765的數(shù)控機(jī)床,早上開機(jī)后轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)位后下落時(shí)顯示“2870旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)夾緊檢測器異常”,同時(shí)工作臺(tái)上升到旋轉(zhuǎn)準(zhǔn)備位置。 分析及處理過程:復(fù)位后,報(bào)警清除。根據(jù)報(bào)警內(nèi)容應(yīng)查轉(zhuǎn)臺(tái)夾緊開關(guān),由于轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)位前是正常的,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),筆者懷疑其準(zhǔn)確性。在MDI方式下執(zhí)行M20工作臺(tái)夾緊指令,工作臺(tái)下落后又報(bào)警上升,經(jīng)仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)工作臺(tái)下落緩慢,故懷疑下落時(shí)間超時(shí)而報(bào)警;讓兩個(gè)人站在工作臺(tái)上,再執(zhí)行M20指令,工作臺(tái)落下明顯加快、不再報(bào)警,證實(shí)了判斷。 該轉(zhuǎn)臺(tái)設(shè)計(jì)為上升時(shí),液壓缸壓縮轉(zhuǎn)臺(tái)夾緊彈簧將轉(zhuǎn)臺(tái)頂起,夾緊時(shí)靠彈簧力將液壓缸內(nèi)油擠出,壓緊工作臺(tái)液壓缸堵塞節(jié)流,彈簧力變小,油粘度增大等均會(huì)導(dǎo)致油流速變慢而引起轉(zhuǎn)臺(tái)下落超時(shí)。讓機(jī)床熱機(jī)10min,其間連續(xù)執(zhí)行M20、M21指令,等液壓油溫上升后再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)正常。由于天氣轉(zhuǎn)冷,液壓油隨溫度下降變稠,液壓缸中油不能及時(shí)排出,造成超時(shí)報(bào)警。 例432.轉(zhuǎn)臺(tái)回零不準(zhǔn)的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?OMC,型號為XH754的數(shù)控機(jī)床,轉(zhuǎn)臺(tái)回零不準(zhǔn),回零后工作臺(tái)歪斜。 分析及處理過程:出現(xiàn)這種故障一般是由于轉(zhuǎn)臺(tái)回零開關(guān)不良、行程壓塊松動(dòng)或開關(guān)松動(dòng)。關(guān)機(jī)后將轉(zhuǎn)臺(tái)側(cè)蓋打開,用手壓行程開關(guān)正常,查行程壓塊正常,查開關(guān)座正常,估計(jì)行程開關(guān)壓合斷開點(diǎn)變化。將開關(guān)座向正確方向調(diào)整小段距離后開機(jī),故障消除。 例433.轉(zhuǎn)臺(tái)分度不良的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?OMC,型號為XH754的數(shù)控機(jī)床,轉(zhuǎn)臺(tái)分度后落下時(shí)錯(cuò)動(dòng)明顯,聲音大。 分析及處理過程:轉(zhuǎn)臺(tái)分度后落下時(shí)錯(cuò)動(dòng)明顯,說明轉(zhuǎn)臺(tái)分度位置與鼠齒盤定位位置相差較大;如果回零時(shí)位置同時(shí)也有錯(cuò)動(dòng),則可調(diào)節(jié)第4軸柵格偏移量(參數(shù)0511)來解決:如果轉(zhuǎn)臺(tái)傳動(dòng)有間隙,則可調(diào)節(jié)第4軸間隙補(bǔ)償(參數(shù)0538);如果機(jī)械螺距有誤差,則相應(yīng)調(diào)整第4軸螺補(bǔ)。本例中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)臺(tái)回零后也有錯(cuò)動(dòng),調(diào)整0511數(shù)值后解決。? 例434.X軸振蕩的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?OMC,型號為XH754的數(shù)控機(jī)床,加工中X軸負(fù)載有時(shí)突然上升到80%,同時(shí)X軸電動(dòng)機(jī)嗡嗡作響;有時(shí)又正常。 分析及處理過程:現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)X軸電動(dòng)機(jī)嗡嗡作響的頻率較低,故判斷X軸發(fā)生低頻振蕩。發(fā)生振蕩的原因有: 1)軸位置環(huán)增益不合適。 2)機(jī)械部分間隙大,傳動(dòng)鏈剛性差,有卡滯。 3)負(fù)載慣量較大。 經(jīng)查X軸位置增益未變,負(fù)載也正常,經(jīng)詢問,操作工介紹此機(jī)床由于一直進(jìn)行重切削加工,X軸間隙較大,剛進(jìn)行過間隙補(bǔ)償。經(jīng)查X軸間隙補(bǔ)償參數(shù)0535,發(fā)現(xiàn)設(shè)定值為250,用百分表測得X軸實(shí)際間隙為0.22,看來多補(bǔ)了;直至將設(shè)定值改為200后,X軸振蕩才消除。注:X軸這么大間隙,要想提高加工精度,只有消除機(jī)械間隙。 例435.X軸間隙太大的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?OMC,型號為XH754的數(shù)控機(jī)床,X軸間隙太大。 分析及處理過程:X軸間隙由聯(lián)軸器間隙、軸承間隙、絲杠間隙、機(jī)械彈性間隙等組成。拆下X軸護(hù)板,停電關(guān)機(jī),用手握住絲杠,來回轉(zhuǎn)動(dòng),感覺自由轉(zhuǎn)角較大,有較大間隙;調(diào)整X軸絲杠軸承間隙,擰緊螺母將其調(diào)緊也沒有改善,故懷疑絲杠螺母有問題。將絲杠螺母與工作臺(tái)松脫,檢查,并未發(fā)現(xiàn)間隙;再打開軸承座法蘭,檢查絲杠軸承,發(fā)現(xiàn)兩角接觸軸承(背靠背)內(nèi)圈已調(diào)緊到一起,正常情況下應(yīng)有間隙,說明該對軸承間隙已無調(diào)整余地。 按該軸承外徑,車一厚lmm的小圓環(huán)墊在該對軸承外徑中間,減去原間隙,這樣該對軸承內(nèi)圈就有0.8mm左右的間隙調(diào)整裕量。安裝后將軸承背緊螺母適當(dāng)調(diào)緊,將參數(shù)0535置0,用百分表測X軸間隙為0.02mm,再將參數(shù)0535設(shè)為15,測X軸間隙為0.01mm,X軸間隙得以消除。 例436.X軸編碼器報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?OMC,型號為XH754的數(shù)控機(jī)床,加工中出現(xiàn)319號報(bào)警。 分析及處理過程:查維修手冊,提示故障原因?yàn)閄軸脈沖編碼器異?;蛲ㄐ佩e(cuò)誤,查診斷號760,發(fā)現(xiàn)其多位置位,維修手冊提示為脈沖編碼器不良或反饋電纜不良。先檢測X軸編碼器電纜插頭M185正常,故判斷是X軸串行編碼器有問題。為確認(rèn),在電柜內(nèi)將M184與M194、M185與M195及相應(yīng)電動(dòng)機(jī)三相驅(qū)動(dòng)線進(jìn)行交換,發(fā)現(xiàn)故障報(bào)警變?yōu)?39,故障變?yōu)閆軸,證實(shí)X軸編碼器不良。更換后,故障排除。 例437.超程報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?OMC,型號為XH754的數(shù)控機(jī)床,X軸回零時(shí)產(chǎn)生超程報(bào)警“OVER?TRAVEL-X”。 分析及處理過程:檢查發(fā)現(xiàn)X軸報(bào)警時(shí)離行程極限相差甚遠(yuǎn),而顯示器顯示的X坐標(biāo)超過了X軸范圍,故確認(rèn)是軟限位超程報(bào)警。查參數(shù)0704正常,斷電,按住P鍵同時(shí)接通NC電源,在系統(tǒng)在對軟限位不作檢查的情況下完成回零;亦可將0704改為-99999999后回零,若沒問題,再將其改回原值即可;還可按P鍵和CAN鍵開機(jī)以消除報(bào)警。 例438~例439.進(jìn)給軸報(bào)警的故障維修 例438.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FAGOR?8025MG,型號為XK5038-1的數(shù)控機(jī)床,X軸報(bào)警,顯示器顯示“Xaxis?not?ready”。 分析及處理過程:送電起動(dòng)機(jī)床,正向移動(dòng)X軸,無報(bào)警;負(fù)向移動(dòng)機(jī)床,報(bào)警出現(xiàn)。打開X軸右側(cè)導(dǎo)軌護(hù)板,發(fā)現(xiàn)護(hù)板內(nèi)部有許多切屑,估計(jì)由切屑卡死引起。將護(hù)板拆下清洗,并清除內(nèi)部切屑,安裝護(hù)板后開機(jī),機(jī)床正常。 例439.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FAGOR?8025MG,型號為XK5038-1的數(shù)控機(jī)床,X軸報(bào)警,顯示器顯示“X?axis?not?ready”。 分析及處理過程:停電半小時(shí)后起動(dòng)機(jī)床,無報(bào)警;機(jī)床空運(yùn)行時(shí)應(yīng)正常,但剛切削加工即報(bào)警,故懷疑X軸伺服驅(qū)動(dòng)單元有問題。打開電柜檢查X軸伺服單元,發(fā)現(xiàn)X軸有一個(gè)輸出端子發(fā)黑,懷疑氧化造成接觸不良。停電半小時(shí)后(伺服單元內(nèi)有大容量電容,讓其將電放掉,以防觸電和損壞)用砂紙將X軸端子打光,擰緊后開機(jī)試切削,故障消除。 例440.進(jìn)給軸漂移的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FAGOR?8025MG,型號為XK5038-1的數(shù)控機(jī)床,工件銑削精度超差,鏜孔失圓。 分析及處理過程:查已加工件,發(fā)現(xiàn)誤差出現(xiàn)在橫向,縱向正常;而橫向加工對應(yīng)X軸,故懷疑X軸有問題。手動(dòng)移動(dòng)X軸,發(fā)現(xiàn)X軸定位后位置坐標(biāo)示值在0.05范圍波動(dòng),而正常波動(dòng)為0.001,同時(shí)X軸電動(dòng)機(jī)有輕微嗡嗡聲,估計(jì)X軸漂移。打開電柜,在X驅(qū)動(dòng)單元上找到標(biāo)志為drift的電位器,仔細(xì)調(diào)節(jié),使X軸示值波動(dòng)回復(fù)到0.001。再進(jìn)行加工,精度恢復(fù)正常。 例441.進(jìn)給軸頻繁報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FAGOR?8025MG,型號為XK5038-1的數(shù)控機(jī)床,機(jī)床頻繁出現(xiàn)進(jìn)給軸報(bào)警,多則一天一次,少則5~6天一次,停機(jī)斷電半小時(shí)后開機(jī)又正常。 分析及處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,判斷電氣接觸有問題。先查供電,將機(jī)床停下用萬用表測伺服電源BUG電壓正常,+24V供電正常;再查控制線路,CNC到PLC、到X軸伺服單元電纜接觸良好,X軸伺服到X軸電動(dòng)機(jī)電纜正常;測電動(dòng)機(jī)亦無斷路、短路、發(fā)熱現(xiàn)象,故確認(rèn)電氣無問題。再查機(jī)械傳動(dòng),用手?jǐn)QX軸絲杠,轉(zhuǎn)動(dòng)輕松、靈活,無阻滯、卡死現(xiàn)象,則判斷機(jī)械應(yīng)該沒問題。鑒于伺服斷電半小時(shí)后開機(jī)又正常,有時(shí)幾天不報(bào)警,故判斷伺服及電動(dòng)機(jī)不應(yīng)有大問題,檢查陷入困境。因任務(wù)緊,機(jī)床暫時(shí)帶病工作。后加工時(shí)無意中測量一控制變壓器進(jìn)線380V電壓,發(fā)現(xiàn)只有290V,比正常值低90V左右,且不穩(wěn)定;跟蹤查到電柜總空氣開關(guān),測開關(guān)進(jìn)線電壓正常,開關(guān)出線有兩線線電壓偏低且波動(dòng)較大;機(jī)床各軸停下時(shí),電壓又上升至380V左右。至此,故障根源終于找到。停電拆下總空氣開關(guān),發(fā)現(xiàn)有一觸點(diǎn)燒蝕,造成接觸不良。機(jī)床不加工時(shí),總電流小,空氣開關(guān)不良觸點(diǎn)壓降小,看上去供電正常,不易察覺;機(jī)床切削加工時(shí),總電流大,不良觸點(diǎn)壓降相應(yīng)增大,造成伺服單元電源不正常而報(bào)警停機(jī)。 例442.光柵尺故障的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS?8M系統(tǒng)的進(jìn)口加工中心,出現(xiàn)114#報(bào)警,手冊提示為Y軸測量有故障,電纜損壞或信號不良。 分析及處理過程:該機(jī)測量采用海德漢直線光柵尺,根據(jù)故障內(nèi)容查Y軸電纜正常。為判斷光柵尺是否正常,將Y軸光柵尺插到與其能配用的光柵數(shù)顯表上通電,用手轉(zhuǎn)動(dòng)Y軸絲杠,發(fā)現(xiàn)Y軸坐標(biāo)不變,則說明光柵尺故障。拆下該光柵尺,發(fā)現(xiàn)一光電池線頭脫落:重新焊接好后,通電檢查,數(shù)顯表顯示跟隨光柵變化;再將光柵尺裝回機(jī)床,開機(jī)報(bào)警消除,機(jī)床恢復(fù)正常。 例443.檢測信號斷線引起坐標(biāo)軸故障的維修 故障現(xiàn)象:某配套SIEMENS?8系統(tǒng)的臥式加工中心,在工作過程中機(jī)床突然停止運(yùn)行,CRT出現(xiàn)NC報(bào)警104;重新起動(dòng)機(jī)床,報(bào)警消除,可以恢復(fù)正常,但工作不久,故障重復(fù)出現(xiàn)。 分析及處理過程:查詢NC?l04報(bào)警,其含義為“X軸測量系統(tǒng)電纜斷線”。 根據(jù)故障現(xiàn)象和報(bào)警,我們先檢查讀數(shù)頭和光柵尺,光柵密封良好,里面潔凈,讀數(shù)頭和光柵沒有受到污染,并且讀數(shù)頭和光柵正常;隨后檢查測量電路板,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象,經(jīng)過這些工作后,把重點(diǎn)放在反饋電纜上。測量反饋端子,發(fā)現(xiàn)13號線電壓不穩(wěn),停電后測量13號線,發(fā)現(xiàn)有較大電阻,經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)此線在X軸運(yùn)動(dòng)過程中有一處斷路,造成反饋值不穩(wěn),偏離其實(shí)際值。經(jīng)重新接線后,機(jī)床故障消除。 例444.快速移動(dòng)時(shí)出現(xiàn)414和410號報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC?0M系統(tǒng)的立式加工中心,X軸快速移動(dòng)時(shí)出現(xiàn)414和410號報(bào)警。 分析及處理過程:414和410號報(bào)警的含義是“速度控制OFF”和“X軸伺服驅(qū)動(dòng)異常”。鑒于此機(jī)床在故障出現(xiàn)后能通過重新起動(dòng)消除,但每次執(zhí)行X軸快速移動(dòng)時(shí)就報(bào)警,故初步判定故障與伺服電動(dòng)機(jī)有關(guān)。檢查伺服電動(dòng)機(jī)電源線插頭,發(fā)現(xiàn)存在相間短路;重新連接后,故障排除。 例445;414、401號報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?0系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機(jī)后就出現(xiàn)414、401號報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC?0數(shù)控系統(tǒng)的414、401號報(bào)警屬于數(shù)字伺服報(bào)警,報(bào)警的具體含義分別是“X、Z位置測量系統(tǒng)出錯(cuò)”,“X、Z軸伺服放大器未準(zhǔn)備好”。向操作人員詢問得知,因工廠基建,該機(jī)床剛搬至新址不久,第一次開機(jī)就出現(xiàn)上述狀況,此前該機(jī)床工作一直很穩(wěn)定,因此懷疑在搬運(yùn)過程中導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)器等元器件的連接損壞。用萬用表測量電動(dòng)機(jī)各電纜的連接,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。將插頭插拔確認(rèn)連接牢固、無錯(cuò)誤后再開機(jī),報(bào)警仍未解除。于是,按“SYSTEM”鍵進(jìn)入系統(tǒng)自診斷功能,檢查0200號參數(shù),發(fā)現(xiàn)該參數(shù)第6位顯示為“1”及“#6(LV)=1,參閱維修手冊,提示此時(shí)為低電壓報(bào)警。檢查驅(qū)動(dòng)器輸入電壓,發(fā)現(xiàn)無輸入電壓:依據(jù)電器原理圖繼續(xù)檢查,發(fā)現(xiàn)空氣開關(guān)QF4始終處于斷開狀態(tài)。更換新的開關(guān),重新開機(jī),機(jī)床恢復(fù)正常工作。? 例446.?FANUC?0系統(tǒng)351號報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?0系統(tǒng)的數(shù)控磨床,國慶長假后第一次開機(jī)出現(xiàn)351號報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC?0數(shù)控系統(tǒng)的351號報(bào)警屬于數(shù)字伺服報(bào)警,該報(bào)警的含義為“串行脈沖編碼器通信出現(xiàn)錯(cuò)誤”。向工作人員了解情況后得知,放假前對該機(jī)床進(jìn)行了維護(hù)、保養(yǎng),并對電氣柜進(jìn)行了打掃,因此首先懷疑是工作人員在打掃過程中誤碰驅(qū)動(dòng)器的連接線導(dǎo)致該報(bào)警的產(chǎn)生。將驅(qū)動(dòng)器的連接插頭重新連接牢固后重新開機(jī),報(bào)警解除。數(shù)日后報(bào)警又出現(xiàn),再次連接驅(qū)動(dòng)器插頭仍無法解除報(bào)警。于是按“SYSTEM”鍵進(jìn)入系統(tǒng)自診斷功能,檢查0203參數(shù),發(fā)現(xiàn)該參數(shù)第7位顯示為“1”及“#7(DTE)=1,提示為串行脈沖編碼器無響應(yīng)。導(dǎo)致此類狀況的原因有: 1)信號反饋電纜斷線。 2)串行脈沖編碼器的+5V電壓過低。 3)串行脈沖編碼器出錯(cuò)。 檢查信號反饋電纜,拆下Z軸信號反饋電纜插頭即發(fā)現(xiàn)插頭內(nèi)有數(shù)根電線脫落。重新連接后再開機(jī),報(bào)警解除,機(jī)床恢復(fù)正常工作。 例447.FANUC?0系統(tǒng)401號報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC?0系統(tǒng)的數(shù)控磨床,開機(jī)后出現(xiàn)401號報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC?0數(shù)控系統(tǒng)的401號報(bào)警屬于數(shù)字伺服報(bào)警,該報(bào)警的含義為“X、Z軸伺服放大器未準(zhǔn)備好”。遇到此類報(bào)警通常作如下檢查:首先查看伺服放大器的LED有無顯示,若有顯示,則故障原因有以下3種可能: 1)伺服放大器至Power?Mate之間的電纜斷線。??????? 2)伺服放大器出故障。 3)基板出故障。 若伺服放大器的LED無顯示,則應(yīng)檢查伺服放大器的電源電壓是否正常,電壓正常則說明伺服放大器有故障:電壓不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,應(yīng)繼續(xù)檢查強(qiáng)電電路。 根據(jù)上述排查故障的思路進(jìn)行診斷,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)伺服放大器的LED無顯示,檢查伺服放大器的輸入電源電壓,發(fā)現(xiàn)+24V的輸入連接線已脫落。重新連接后開機(jī),機(jī)床恢復(fù)正常。 例448.31號伺服報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC?3MA系統(tǒng)的數(shù)控銑床,在運(yùn)行過程中,Z軸產(chǎn)生3l號報(bào)警。 分析及處理過程:查維修手冊,31號報(bào)警的含義為“誤差寄存器的內(nèi)容大于規(guī)定值”。根據(jù)31號報(bào)警提示,將誤差定值放大,于是將31號報(bào)警對應(yīng)的機(jī)床參數(shù)由2000改為5000,然后用手搖脈沖發(fā)生器驅(qū)動(dòng)Z軸,發(fā)現(xiàn)31號報(bào)警消除,但又產(chǎn)生了32號報(bào)警。32號報(bào)警意為“Z軸誤差寄存器的內(nèi)容超過±32767,或數(shù)模轉(zhuǎn)換的命令值超出了-8192~+8191的范圍”。為此將設(shè)定的機(jī)床參數(shù)由5000再改為3000,32號報(bào)警消除,但31號報(bào)警又出現(xiàn),故暫無法排除故障。 誤差寄存器是用來存放指令值與位置反饋值之差的,當(dāng)位置檢測裝置或位置控制單元故障時(shí),就會(huì)引起誤差寄存器的超差,故將故障定位在位置控制上。位置控制信號可以用診斷號800(X軸)、801(Y軸)和(Z軸)來診斷。將三個(gè)診斷號調(diào)出,發(fā)現(xiàn)800號X軸的位置偏差在-1與-2之間變化,801號Y軸的位置偏差在+1與-1之間變化,而802號的Z軸位置偏差為0,無任何變化,說明Z軸位置控制有故障。為進(jìn)一步定位故障是在Z軸控制單元還是在編碼器上,采用交換法,將Z軸和X軸驅(qū)動(dòng)裝置和反饋信號同時(shí)互換,Z軸和X軸伺服電動(dòng)機(jī)都不動(dòng);此時(shí),診斷號801數(shù)值變?yōu)?,802數(shù)值有了變化,這說明Z軸控制單元沒有問題,故障出在與Z軸伺服電動(dòng)機(jī)連接的編碼器上。更換新的編碼器后,機(jī)床即恢復(fù)正常。 例449.工作臺(tái)爬行的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套GSK980M系統(tǒng)的數(shù)控磨床,在進(jìn)行多次維修和長時(shí)間不用后,發(fā)現(xiàn)Y軸在運(yùn)動(dòng)過程中有明顯的爬行。 分析及處理過程:經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)當(dāng)手輪移動(dòng)Y軸0.1mm時(shí),工作臺(tái)連續(xù)移動(dòng)0.7mm左右后再以另一種速度緩慢移動(dòng)至0.1mm,因此可能是由于移動(dòng)速度太快或工作臺(tái)阻力太大引起故障。調(diào)整機(jī)床導(dǎo)軌鑲條并減小工作臺(tái)移動(dòng)速度,故障未排除。在多次運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)每次工作臺(tái)慢速移動(dòng)的距離都差不多,因此打開參數(shù)頁面,發(fā)現(xiàn)029號參數(shù)(Y軸直線加減速時(shí)間常數(shù))為600,而對于步進(jìn)電動(dòng)機(jī)來說一般設(shè)定為450。修改后再試,故障排除。 例450.失步現(xiàn)象的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套GSK980M系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,在自動(dòng)或手動(dòng)運(yùn)行時(shí),X軸經(jīng)常產(chǎn)生失步現(xiàn)象。 分析及處理過程:本機(jī)床配置為GSK980M+步進(jìn)驅(qū)動(dòng)。失步是步進(jìn)電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)特點(diǎn)之一,當(dāng)阻力或速度超過某一固定值時(shí),步進(jìn)電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)常會(huì)產(chǎn)生失步現(xiàn)象。因此,降低X軸移動(dòng)速度重新運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)在某一位置仍會(huì)產(chǎn)生失步。排除該原因后進(jìn)一步檢查導(dǎo)軌與工作臺(tái)的工作阻力,加大液壓泵的供油壓力,使工作臺(tái)處于懸浮狀態(tài),試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)故障依然存在。斷電后卸下同步帶輪,手動(dòng)旋轉(zhuǎn)滾珠絲杠;發(fā)現(xiàn)在某一點(diǎn)處阻力稍大,拆下滾珠絲杠請生產(chǎn)廠維修,發(fā)現(xiàn)在絲杠螺母中有一粒滾珠受損。更換滾珠重新裝配后,故障排除。 例451.410號報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC?PM0系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,開機(jī)后出現(xiàn)410號報(bào)警。 分析及處理過程:該報(bào)警的含義為“停止時(shí)的位置偏差量超過了1829號參數(shù)設(shè)定值”。檢查機(jī)床參數(shù),發(fā)現(xiàn)設(shè)定正確。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),用戶在出現(xiàn)故障前曾經(jīng)移動(dòng)過第四軸轉(zhuǎn)臺(tái),造成了電動(dòng)機(jī)動(dòng)力線連接不良,重新連接后,故障排除。 例452.FANUC?PM0??090號報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC?PM0的系統(tǒng)數(shù)控機(jī)床,在回參考點(diǎn)時(shí)發(fā)生090號報(bào)警。 分析及處理過程:該機(jī)床為專用數(shù)控機(jī)床,調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)只要X軸執(zhí)行回參考點(diǎn)動(dòng)作,CNC就出現(xiàn)090報(bào)警。FANUC?PM0出現(xiàn)090報(bào)警可能的原因有:起始位置離參考點(diǎn)太近;回參考點(diǎn)速度太低等。在排除以上原因后,機(jī)床故障仍然存在。利用診斷參數(shù)檢查DGNXl.4信號,發(fā)現(xiàn)X軸在正常位置(參考點(diǎn)擋鐵未壓上時(shí))信號為“0”,但電氣原理圖規(guī)定該信號應(yīng)為“1”,由此可知故障原因。更改連接線后,重新執(zhí)行返回參考點(diǎn)動(dòng)作,機(jī)床恢復(fù)正常,故障排除。 |
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